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文
摘
要
笔者公司主要生产纯棉OEC 36.4 tex及OEC 27.8 tex纱。目前配有2套清花设备,32台梳棉设备。为降低用工,节约成本,提升产品质量,对清梳设备进行了清梳联改造。原料经A076E型单打手成卷机综合打手后,由输棉风机将原棉均匀的分配到各梳棉机台加装的棉箱中,在给棉过程中采用电子压差控制,可保证棉层的均匀喂给。同时对技改的2套梳棉匀整设备分别采用了开环式及闭环式的控制方法,对技改前后及开闭环控制的优缺点进行了分析对比。
1 清花、梳棉工艺流程
FA002型圆盘抓棉机→A035E型混开棉机→FA106D型开棉机→SFA161A型震动棉箱给棉机→A076E型单打手成卷机→A186F/FA201B型梳棉机。
2 简易清梳联工艺流程
FA002型圆盘抓棉机→A035E型混开棉机→FA106D型开棉机→SFA161A型震动棉箱给棉机→A076E型单打手成卷机(进行简单的改造)→FT201B型输棉风机→清梳联连续给棉控制系统→火星探测器→JWF1171G型棉箱→A186F型/FA201B型梳棉机。
3 短流程清梳联合机的工艺配置及主要工艺参数
工艺配置及要点
a) 清花工序
抓棉机要尽量做到抓取均匀、开松好,有利于排除杂质,减少纤维损伤,运转效率保证在85%以上;清棉机要尽量除去原料中的大杂,重杂及部分短绒,加工专用的尘棒,结合原料情况调整尘棒隔距,提高打手速度,出棉风量适当降低;成卷机收小综合打手与给棉罗拉的隔距,降低棉卷含杂,减轻梳棉工序排杂压力。
b) 梳棉工序
保证梳理器材的正常使用,并校正各部隔距准确,统一落棉,降低重不匀,同时加大各风管、滤尘管道清洁工作,减少短绒产生,排除大部分小杂,降低棉结。
主要工艺参数
a) FA002型抓棉机
打手速度为870 r/min,打手间歇下降动程一般为3 mm,小车回转速度为2.17 r/min,打手伸出勒条距离约为+5 mm。
b) A035E型混开棉机
第一打手速度为544 r/min,第二打手速度为646 r/min,豪猪打手速度为862 r/min,鼻型打手速度为934 r/min,打手刀片与尘棒间隔距进口为12 mm,出口为15 mm,尘棒间距为12 mm。
c) FA106D型开棉机
打手转速为600 r/min,打手刀片与尘棒间隔距进口为12 mm,出口为16 mm。
d) A076E型单打手成卷机
综合打手速度为1000 r/min,风机转速为1200 r/min。
e) FA201B型梳棉机
生条定量为19.5 g/5 m,出条速度为85 m/min,刺辊速度为930 r/min,锡林速度为360 r/min,盖板速度为197 mm/min,刺辊—锡林隔距为0.23 mm,锡林—盖板隔距为0.25 mm,0.18 mm,0.18 mm,0.18 mm,0.25 mm,锡林—道夫隔距为0.13 mm。
f) 气流纺工艺
如表1所示,为采用赐来福BD448型纺纱机纺OEC 27.8 tex纱的工艺参数。
4 改造成效
生条重不匀对比
改造前后生条的重不匀对比见表2。
通过对比,加装开环匀整系统后(通过检测喂入棉层厚度调整控制生条重量),对中短片段重不匀有改善,加装闭环匀整系统后(即检测后部棉层厚度又检测单根棉条),对重不匀改善比较明显。闭环匀整系统与开环系统比较,主要是由于闭环系统更换了给棉罗拉、给棉板,因而使位移传感器参数稳定性提高。同时传动系统由之前的齿轮传动改造为皮带传动,坏车率下降,效率提高。且更换了剥棉罗拉,更利于棉网转移。
生产效率对比
改造前需要32台梳棉机正常生产,改造后需28台梳棉机就能正常生产,特别是使用闭环匀整系统的机台,断头率由0.44个/台时下降到0.19个/台时。
人员对比
改造前两套清梳设备需要打卷工3人,上卷工3人,梳棉挡车工9人,技改后取消打卷工及上卷工,梳棉挡车工6人,共减少用工9人。缓解了用工压力,同时用工成本降低。
5 改造后存在的问题及解决措施
a) 改造后由于统一供棉,清花各机台一旦坏车,梳棉将大面积停台,严重影响生产供应。为此充分利用夜班时间加大生产力度,提高生产效率,为白班设备留出充足的平揩车及保养时间,减少清梳坏车。同时错峰生产,利用夜班低谷电价,节约电费。
b) 加强挡车工培训工作,避免操作不当造成坏车。因笔者公司改造的梳棉形式为一个清花车头带8台梳棉,且每4台梳棉对面安装,管道流程短,因此开关车顺序尤其重要。开车顺序为:先开清花,然后开连续喂棉的风机,延时10 s后打开给棉开关;梳棉先开末台,然后再开首台,其余开车台数从首末台向中间台开。关车顺序为:先关清花,然后关给棉开关,延时10 s后关风机;梳棉先关首台,最后关末台。
c) 清梳联运行后若出现不供棉问题,首先检查管道当前压力,如管道当前压力小于设定上限压力,且触摸屏显示有频率输出时,此时再检查给棉变频器是否报警,清花原盘及打手等故障或梳棉管道是否有棉块堵塞等。如管道当前压力大于设定上限压力,检查是否因梳棉首台故障,维修等原因没开车,此时应该调整设定压力,使其大于当前压力,切记首台正常开车运行后,需及时恢复设定压力。此外。压力传感器器官安装位置前面的管道出现挂花、堵塞,也会造成不供棉的现象,因此需每周做一次管道检查。
d) 梳棉生条重量波动大,如变轻,需检查给棉罗拉是否缠花,匀整牵伸、原料特性等参数是否有错误等。
e) 改造后梳棉每次揩车时,都要对给棉罗拉处左右侧位移传感器输出电压进行调校,使其在无棉层时的电压值保持为350 mV~400 mV。
短流程清梳联改造后,整体设备运行良好,保养及维护工作简单,产品质量稳定,且投资小、见效快。同时还需加强清梳联系统的工艺优化,才能更好的发挥短流程清梳联的作用。
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